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长岭炼化巧改工艺“稀泥巴”变“干锅巴”

红网时刻岳阳12月11日讯(通讯员 张勇)“无水废渣可以直接滑入车厢,我们干起活儿来既干净又轻松,装置现场非常环保!”近日,长岭炼化炼油二部烟脱装置废渣处理师傅摘下口罩笑着说,长岭炼化烟脱装置现场无异味、无废渣、无残液,经过检测检查,现场管理连续两年月月获得全优,彻底摘掉了脏乱的小黄帽。

长岭炼化炼油二部烟脱装置大变样了,废渣不再滴落黄色的浆水,全部干化后通过传输设备有序进入废渣车,往常满地泥浆的脏乱现场不见了,以前像污泥场一样的现场如今几乎一尘不染。

烟脱装置是长岭炼化净化炼油外排烟气的环保项目。炼油烟气中含有少量粉尘和有害化学物,需要用药剂进行洗涤处理才能外排。然而,烟气每次“洗澡”后,废渣脱水不彻底,很难干化,导致装车现场经常一片狼藉,增加了固体工业垃圾处理难度,加大了污染装置雨水边沟的风险。

为解决这一难题,他们成立技术攻关小组,查资料,对比先进企业同类装置的运行管理方法。经过1个多月的现场研究,他们发现烟气的“洗澡水”进入脱水环节前,在罐中沉降时间很短,几乎是直接进入脱水机,固体、液体无法一次分层,导致废渣含水量高。

技术小组加紧工艺数据论证,获得工艺变更许可后,将烟气“洗澡水”在罐内短暂停留改为18个小时沉降。固液完全分离后,废水进入下游污水处理场,含水量很低的废渣进入脱水机干燥,“稀泥巴”废渣快速变成“干锅巴”,滑入车厢过程中不再“拖泥带水”。现在,装车师傅只需进行简单的地面清理,现场就会非常洁净。

“这样巧改运行工艺,废渣脱水用电也减少了很多,可谓一举多得。”炼油二部常催区操作员陶建国说,为了固化变更后的工艺操作法,长岭炼化还制定了详细的操作指导书和考核制度,并安排专人管理,确保清洁生产。

来源:红网岳阳站

作者:张勇

编辑:陈砂

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